Abstract :
Penelitian ini dilaksanakan pada salah satu perusahaan otomotif yang
memproduksi air filter yaitu PT Selamat Sempurna Tbk, dimana terjadi
permasalahan dalam pencapaian target. Perusahaan menetapkan target 100 %
sedangkan pada pelaksanaannya rata ? rata target hanya tercapai 76,2 %, hal
tersebut terjadi karena adanya waste selama proses produksi filter. Maka dari itu
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis waste yang terjadi dan meminimalisir
waste tersebut dengan menggunakan metode Value Stream Mapping untuk
menggambarkan peta aliran nilai proses produksi dan Process Activity Mapping
untuk mengetahui aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah. Dengan
implementasi kedua metode tersebut menghasilkan pencapaian target yang
membaik, dilihat dari produksi 3 bulan terkahir setelah implementasi yang
mencapai rata ? rata 89 %. Perubahan tersebut membuat perusahaan dapat
mengurangi permasalahan waste selama proses produksi dan meminimalisir
kemungkinan keterlambatan pengiriman produk kepada customer akibat target
yang tidak tercapai.